故障现象:一台采用三菱M3A系统的加工中心,进行螺纹加工时,动作正常,但螺纹的最后两牙每次都被拉坏。
分析与处理过程:数控机床的螺纹加工与系统的机床参数相关,维修时首先对系统的参数(包括基本参数、轴参数、主轴参数、同步增益等)进行了检查与调整试验,发现螺纹加工的动作正常,参数改变有效,证明系统的螺纹加工功能有效,但故障现象仍然存在。因此,维修时进一步检查了加工程序,其程序段为:
G84Z-20F1.0P600 S500:
由于机床螺纹加工功能有效,动作正确,因此分析故障原因可能是程序编制不合理引起的。根据G84固定循环的特点,考虑到拉坏的是螺纹的最后两牙,维修时对程序作了如下调整:
G84Z-20F1.0P1000 S500:
即延长了底部的停留时间,经修改程序后,螺纹加工正常。