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故障现象:一台数控磨床,E轴修整器失控,E轴能回参考点,但设定在自动或半自动修整时,运动速度极快,直到撞到极限开关。分析及处理过程:观察发生故障的过程,发现撞极限开关时,其显示的坐标值远小于实际值,故确认是位置反馈的问题。但更换反馈板和编码器都未能...
故障现象:一台采用直流伺服系统的美国数控磨床,E轴运动时产生“EAXIS EXECESS FOLLOWING ERROR”报警。分析及处理过程:观察故障发生过程,在起动E轴时,E轴开始运动,CRT上显示E轴数值变化,当数值变到14时,突然跳变到471,分析确认为反馈部分存在问题。更换位置...
故障现象:一台配套SINUMERIK 810T系统的数控车床,一次刀塔出现故障,转动不到位,刀塔转动时,出现6016号报警“SLIDE POWER PACK NO OPERATION”。分析及处理过程:根据工作原理和故障现象进行分析,刀塔转动是由伺服电动机驱动的,电动机一起动,伺服单元就产生过...
故障现象:某配套FANUC PM0的数控车床,时常出现401号报警。分析及处理过程:经多次试验,该机床并不是一直出现该报警号,而是时有时无。从故障的现象上来看,该类故障一般不大可能是原理或设计故障,而极有可能是某处连接不良而引起。参考FANUC PM0维修手册,并检查...
故障现象:某配套FANUC PM0的数控机床,开机后系统无法起动,控制器正面的绿色指示灯“EN'’不亮。分析及处理过程:检查系统DC24V电源输入状况,检查结果为DC23.6V(在DC24V±10%范围内),属正常。关机后,检查控制器正面的熔断器F1,发现熔断器已烧断;更换F1...
故障现象:某配套KNDl00T的数控车床,在加工个凹型半球面完成后发现所加工的工件有一锅底状的小凸台。 分析及处理过程:经了解,发现可能是由于机床反向间隙引起的。重新运行该程序,并用百分表进行检测,发现机床大修以后Z轴产生了0.03mm的反向间隙;补偿该间隙后机...
故障现象:某配套SIEMENS 802D系统的四轴四联动数控铣床,开机后,发现操作面板上“NC.ON”指示灯不亮,但开机过程正常,无报警,手动回参考点时CRT显示:坐标轴无使能。机床无法工作。分析及处理过程:该机床此前工作一直很稳定,且从表面上看这两个故障没有直接的...
故障现象:一台配套FANUC 0-TD系统的数控车床,在调试中时常出现CRT闪烁、发亮,但无字符显示。分析及处理过程:分析引起故障的原因主要有:1)CRT亮度调整不当。2)系统参数设定不当。3)系统的主板和存储板不良。调整CRT的亮度和灰度旋钮,对系统进行初始化处理,重新...
故障现象:某配套FANUC-6M系统的加工中心打雷后出现死机。分析及处理过程:出现死机的原因有:软件方面的问题,如控制软件缺陷、参数混乱;电路板有故障,特别是主板和存储板。首先查系统参数,发现有许多参数与备份不一致,重新输入后,开机,机床恢复正常。经检查...
故障现象:某机床型号为XK5038-1,配套系统为FAGOR 8025MG。机床使用两年后,加工中途经常自动停机报警,有时机床其他电磁阀动作(如换刀)它也会立即停机报警,机床显示LAN(节点)错误,报警时加工信息丢失。分析及处理过程:根据报警显示,查CNC与PLC通信时发送和接收...
故障现象:某机床型号为XK5038-1,配套系统为FAGOR 8025MG。合上电柜总开关,机器通电,按CNC送电钮,机床无反应。分析及处理过程:该机床起动顺序为:①总开关合上,BUG、X、Y、Z轴伺服单元通电;②起动CNC,CNC、PLC通电自检,主轴单元通电:③起动液压润滑系统。...
故障现象:某配套大森R2J50M的专用数控机床,在大修后发现机床A轴无法旋转,床无法进行正常加工。分析及处理过程:机床通电后,发现除A轴外,其他轴运动和功能均正常,机床无报警。经分析与检查,可初步判断故障是由于A轴驱动电缆线连接不良引起的,但检查后发现电缆... |