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故障现象:加工中心主轴定位不良,引发换刀过程发生中断。分析及处理过程:某加工中心主轴定位不良,引发换刀过程发生中断。开始时,出现的次数不很多,重新开机后又能工作,但故障反复出现。经在故障出现后,对机床进行了仔细观察,才发现故障的真正原因是主轴在定...
故障现象:某配套FANUC 0-TD系统的数控车床,开机时发现,当机床进行换刀动作时,主轴也随之转动。分析与处理过程:由于该机床采用的是安川变频器控制主轴,主轴转速是通过系统输出的模拟电压控制的。根据以往的经验,安川变频器对输入信号的干扰比较敏感,因此初步...
故障现象:某配套FANUC 0-TD系统的数控车床,使用安川变频器作为主轴驱动装置,当输入指令S**M03后,主轴旋转,但转速不能改变。分析与处理过程:由于该机床主轴采用的是变频器调速,在自动方式下运行时,主轴转速是通过系统输出的模拟电压控制的。利用万用表测量变...
故障现象:一台使用三菱公司的MELDAS 520系统的数控车床,主轴定位时出现飞车现象,CRT显示“S01伺服报警002SS”。分析与处理过程:考虑到主轴在正常运转时工作正常,说明驱动器、编码器和电缆连接均无问题,故障原因可能是由于主轴定位参数设定、调整不当引起的。与...
故障现象:一台使用三菱公司FR-SF-11K主轴驱动系统的设备,在低速运转时电动机出现尖叫,但高速时运转正常。分析与处理过程:为了进一步分析原因,维修时将主轴驱动器的00号参数设定为1,让主轴驱动系统进行开环运行,转动主轴后,无上述现象,考虑到电动机高速运行...
故障现象:一台使用MELDAS M3控制器和三菱FR-SF-22K主轴控制器的数控机床,出现主轴噪声较大,且在主轴空载情况下,负载表指示超过40%。分析与处理过程:考虑到主轴负载在空载时已经达到40%以上,初步认为机床机械传动系统存在故障。维修的第一步是脱开主轴电动机...
故障现象:一台配套MAZATROL CAM-2系统、三菱FR主轴驱动器的立式加工中心,由于操作者失误,在主轴旋转过程中发生碰撞,导致在运行加工程序时,只要主轴在150r/min以上直接起动,主轴驱动器FR-SE内的断路器CBl就跳闸,驱动器控制板上的报警指示灯AL8(LEDl3)、AL4(LED...
故障现象:某配套KNDl00T的数控车床,在机床开机后,发现主轴不能正常旋转,机床无任何报警号。分析与处理过程:由于该机床主轴采用的是变频器调速,在自动方式下运行时,主轴转速是通过系统输出的模拟电压控制的。利用万用表测量变频器的模拟电压输入,发现在不同转...
故障现象:一台配套美国DYNAPATH 20M系统的立式加工中心(二手机床),在机床通电后,主轴便在逆时针方向以100r/min的转速自行旋转。但输入M03或M04及S**时,系统却不执行,系统亦无报警。分析与处理过程:由于DYNAPATH系统为PLC可编程控制器内置式系统,主轴正转、反...
故障现象:某配套YASKAWA J50M的加工中心,在机床用户调试时,系统出现ALM366报警。分析与处理过程:YASKAWA J50M系统出现ALM366报警的含义是“主轴编码器出错”。仔细检查机床的参数设定与编码器的连接,未发现错误。进一步利用示波器检测主轴位置编码器,发现编码...
故障现象:某配套YASKAWA J50M的加工中心,在机床换刀时,出现主轴定位不准的故障。分析与处理过程:仔细检查机床的定位动作,发现机床在主轴转速小于10r/min时,主轴定位位置正确,但在主轴转速大于l0r/min时,定位点在不同的速度下都不一致。通过系统的信号诊断参...
故障现象:某配套YASKAWA J50M的加工中心,在机床更换主轴编码器后,发现主轴可以正常旋转,但在执行主轴定位指令M19时,出现主轴先减速、随后主轴转速突然升高,并出现系统报警的故障。分析与处理过程:分析该机床的主轴定位动作,机床的主轴定位采用的是编码器定位... |