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810M出现PLC停止的故障维修

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    aishukong创作者

    10年前-来自陕西省 TA的动态

故障现象:某配套SIEMENS 810M的立式加工中心,在使用过程中经常无规律地出现系统报警“3-PLC停止”、系统无法正常起动等故障。机床故障后,进行重新开机,又可以恢复正常工作,有时需要开、关机多次。

分析及处理过程:810M系统发生“PLC停止”报警的原因是机床PLC没有准备好,使得PLC的工作循环中断。在条件许可时,使用SIEMENS PLC编程器(如:PG740等)可以通过调用PLC编程器的“中断堆栈”(OUTPUT ISTACK)功能,来进行故障的分析、诊断、关于“中断堆栈”(OUTPUT ISTACK)的检查方法,可参见SIEMENS手册中有关PLC故障维修部分的内容。

鉴于当时的维修现场无SIEMENS PLC编程器,且考虑到机床只要在正常起动后,即可以正常工作,因此初步判断该机床数控系统本身的组成模块、软件及硬件均无损坏,发生故障的原因主要来自系统外部的电磁干扰或外部电源干扰等。

根据上例同样的分析,在基础性维修检查时发现数控系统的接地系统连接错误,系统的主接地线在机床出厂时未正确连接,它是通过DC24V的0V线接入电柜内的接地铜排,形成了接地环流,影响了系统的正常工作。在纠正了接地线后,机床恢复正常工作。

 

故障现象:某配套SIEMENS 810M的立式加工中心,在使用过程中经常无规律地出现系统报警“3-PLC停止”、系统无法正常起动等故障。机床故障后,进行重新开机,又可以恢复正常工作,有时需要开、关机多次。

分析及处理过程:故障分析过程同上例,故障属于“软故障”,发生故障的原因主要来自系统外部的电磁干扰或外部电源干扰等。

经过对系统的电源检查发现,该机床的直流DC24V输入电压虽然在正常范围,但经示波器测量发现输出波形中的交流脉动较大,因此初步判断电源的波动可能是导致系统“死机”的原因。维修采用了标准的稳压电源取代了系统中的二极管桥式整流电路,机床故障被排除。


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